秋收十月,龍鋼公司以“四種經營理念”為指引,將一線職工的“創新巧思”轉化為生產攻堅動力。黨員帶頭沖鋒,職工集智創新,一批接地氣、可落地的“金點子”成功破解生產堵點難點,以實干擔當為企業高質量發展注入新動能,在秋收時節持續收獲創效碩果。

爐篦條“鑲邊” 臺車旁寫就“創效答卷”
“早一天改好,就能多產一噸合格燒結礦,高爐穩順就多一份保障。”
在龍鋼公司燒結生產現場,技師鄭林鋒的話道出了一線職工的創效心聲。為破解臺車爐篦條“邊緣效應顯著、抽風不均”的難題,他帶頭鉆進45℃的臺車底部狹窄空間,手把手教燒結主控工高輝調整爐篦條角度、校準精度。
面對這一生產瓶頸,該工序黨員技術骨干迅速組建攻關團隊,通過工藝試驗和參數優化,精準鎖定問題,并創新提出廢舊爐篦條循環利用方案,采用“鑲邊式”工藝,將退役爐篦條作為盲爐條安裝于臺車兩側,利用其低透氣特性抑制邊緣氣流過速。經過36小時連續奮戰,首臺改造臺車運行效果顯著,臺車抽風均勻性顯著提升,廢舊爐條實現70%高效再利用,年創效26萬元。

“智能調控”破題 除塵風機降耗提效
當前鋼鐵市場形勢嚴峻,節能降耗需求愈發迫切。面對5#高爐爐后除塵風機持續工頻運行、能耗水平亟待優化的問題,龍鋼公司技術團隊以技術改造破局。
在項目攻關的關鍵時期,這支技術團隊扎根設備現場,反復測算風機運行功率、分析工頻運行能耗數據,從電纜選型到控制系統接入方案,每一個細節都經過實踐論證。那些標注著“日均耗電”“啟動電流”的原始數據,在與變頻運行模擬參數的對比中逐漸清晰,最終確定增加集裝箱式變頻器改造方案,通過敷設高壓電纜和控制電纜,將系統接入除塵控制后臺,實現運行狀態實時監測與頻率靈活調整。
“自從風機裝上‘節能智腦’,降耗目標真的實現了!”除塵工段段長李敬看著核算報告感慨道。據悉,此次改造讓設備節電超40%,同時電機軟啟動有效降低了啟動電流對電網的沖擊,大幅延長了設備運行壽命。

“點線聯動”賦能 激活效益源動力
龍鋼公司始終堅持“自主創新、降本增效”理念。針對維修鐵水罐專用線路因設計局限,僅能容納5個罐體、無法匹配“隔二翻三”高效修卡工藝需求的問題,龍鋼公司專業技術攻關小組通過多次專題研討、現場勘測與技術論證,最終制定第8股道鐵路精準改造方案,并快速推進。
項目實施中,小組成員將鐵路橫向向外偏移0.8米以拓寬作業空間,同時創新優化線路布局,成功將鐵水罐停放容量提升至8個。改造后,作業流程得到顯著優化,維修效率契合高效生產節奏,現場安全條件同步改善,年可為公司創效50余萬元,不僅打通了生產效率的“堵點”,更激活了企業效益增長的源動力。
爐篦條“鑲邊”、風機“智能調控”、鐵路“點線聯動”,龍鋼一線職工的“金點子”,是創效路上最實在的“法寶”。這些源于崗位的創新,破解了難題、創造了價值,更彰顯了勞動者的智慧擔當。下一步,龍鋼公司將繼續搭建創新平臺,讓更多“金點子”落地生根,為企業高質量發展蓄勢賦能。(龍鋼公司 赫齊英)


























